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| 黄磷电炉干法除尘替代湿法除尘技术
| 黄磷生产
| 在黄磷炉气出口处安装静电除尘器,使炉气进入冷凝前预先除去粉尘,冷凝后的粗磷和循环水含泥磷量大幅度降低,提高了磷回收率及黄磷质量,砍掉了部分设备,可解决国产电炉只能湿法除尘,不能干法除尘的问题。
| 解决湿法除尘泥磷量大、含磷污水量多,处理设备庞大,运行费用高,磷回收率较低和干法除尘的安全问题。可除去电炉中98%以上的粉尘,使受粉尘污染磷降到最小;磷回收率提高10%;有效利用尾气显热,产生蒸汽,降低生产用汽;减少并简化了循环水系统,吨产品可节电近千度,节水30立方米;节焦0.2吨/吨黄磷,减少泥磷量0.2吨/吨黄磷,减少尾气净化、除杂的工艺及相关费用。磷炉运行费用降低1000元/吨黄磷,折节标煤300公斤/吨黄磷。电除尘灰还可用作微肥。
| 自主研发
| 应用阶段
| 采用本技术每吨黄磷节电1000度,节水300吨,总折算年节标煤3吨,减排二氧化硫1.3公斤、磷化物0.6公斤。以年产2万吨黄磷示范企业为例:节电2千万度,节水600万吨,总折算年节标煤6万吨,减排二氧化硫26吨、磷化物12吨。该技术目前在行业中的普及率为5%,潜在普及率100%。按行业产量100万吨黄磷计,预期2013年行业普及率将达30%左右。年节电3.0亿度,节水0.09亿吨,总折算年节标煤9万吨,减排二氧化硫390吨、磷化物180吨。经济效益3亿元。
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| 热磷渣生产微晶铸石技术
| 黄磷生产
| 本项技术充分利用黄磷电炉中排渣高位热能并利用磷渣生产微晶铸石从而达到降低了水耗、能耗,节约了能源,减少了对环境的污染,同时企业经济效益增加。
| 解决熔融磷渣直接水淬、热量不能利用、水耗量大、污染环境等系列问题,但由于间歇出渣且出渣时间短,热能利用率仍较低。目前尚存工程化的等多种问题需解决。如热能利用较好,可实现节能0.5吨标煤/吨黄磷左右。
| 自主研发
| 应用阶段
| 采用本技术每吨黄磷可节0.5吨标煤,减排二氧化碳2.3吨,减排二氧化硫0.02吨。以年产2万吨黄磷示范企业为例:可节1万吨标煤,减排二氧化碳4.6万吨,减排二氧化硫40吨。该技术目前在行业中的普及率为1%,潜在普及率60%。按100万吨黄磷计,预测到2013年行业普及率达到10%,可实现节能5万吨标煤/年左右。可减排二氧化碳23万吨、二氧化硫0.2万吨。
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